图1 后背门内板
后背门内板冲压工艺设计冲压工艺方案规划
由于冲压生产线设备只有4 台,所以冲压工序不能超过4 序,否则无法实施正常的流水线生产。本产品形状复杂,轮廓修边需要几个方向,还有一个大的天窗孔需要修掉,各种圆孔和异形孔达110 多个,且冲孔方向不同,压合边和窗口需要整形,还有三个爪需要翻边,所以最少4道工序。经过详细分析,冲压工艺方案为:拉延→吊楔修边冲孔→吊楔修边冲孔→翻边整形。

拉延造型设计及模拟分析
⑴拉延造型设计。
拉延造型设计是冲压工艺的核心,直接影响冲压工艺的成败。本产品采用单动拉延结构,为了降低拉延深度,压料面采用“V”形双曲压料面,除了三个爪需要翻边外,所有的产品形状在拉延工序拉出。为了消除开裂问题,在拉延到底前10mm,增加三处切口,经过多轮CAE 模拟分析,优化拉延造型,得到最终的拉延造型,如图2所示。
图2 后背门内板拉延造型
⑵拉延模拟分析。
使用AutoForm 软件进行模拟分析,该软件有壳单元和膜单元两种单元模式。采用壳单元的模拟分析如图3 所示,毛坯尺寸为1630mm×1430mm,最大减薄率为25.1%,但此处失效为0.57,不会开裂,且成形过程中密封面处没有起皱的趋势。
图3 采用壳单元的模拟分析
采用膜单元的模拟分析如图4 所示,中间密封面处在成形过程中有波浪,波浪在拉延到底前5mm消失。
图4 采用膜单元模拟分析起皱过程
综合这两种模拟分析结果,可以判定拉延造型合理,成形性良好,不会产生起皱开裂问题。
后背板内板其他冲压工艺过程
OP10 拉延的形状已经确定,OP20 吊楔修边冲孔、OP30 吊楔修边冲孔、OP40 翻边整形的工艺内容如图5、图6、图7 所示。
图5 OP20 吊楔修边冲孔
图7 OP40 翻边整形
模具调试存在问题
模具在批量生产阶段,出现了一个意想不到的问题:零件右侧中间密封面处,每500 件会出现3 ~6个有波浪的制件。不一定什么时候出现,没有规律,只能在线尾检测到有波浪的成品件,无法看到有波浪的拉延件的状态,这给分析原因带来了巨大困难。零件左侧状态一直稳定,从未出现过波浪,右侧缺陷位置如图8 所示。
图8 右侧密封面处波浪
第一轮调试
在对应波浪的位置,将拉延毛坯加宽10mm,拉延后问题依然存在,没有变化;在外侧对应波浪的位置,增加一条拉延筋,减少外侧进料,如图9 所示,实施后,没有任何改善。
图9 增加一条拉延筋
CAE模拟分析
为了找到影响密封面处产生波浪的因素,进行了CAE 模拟分析,如图10 所示,结果如下:
图10 拉延参数改变参考图
⑴将拉延毛坯向牌照侧窜动5mm,让风窗侧多进料,中间密封面处起皱趋势变大。
⑵风窗侧板料加宽10mm,让风窗侧少进料,中间密封面处起皱趋势明显减小。
⑶风窗侧拉延筋增强,让风窗侧少进料,中间密封面处起皱趋势消除。
通过以上分析,可以得出结论,风窗侧中间区域进料多,会造成中间密封面处起皱趋势变大;风窗侧中间区域进料少,会减小或消除中间密封面处起皱趋势。
第二轮调试
根据CAE 分析结果,为了消除右侧中间密封面处波浪,提出三种解决方案:方案一,风窗侧拉延毛坯加宽10mm;方案二,风窗侧拉延筋加强;方案三,消除拉延毛坯向牌照侧窜动的趋势。
观察拉延模具发现,在上模压料面上的四个角部,布置了4 个打料杆。当压力机滑块向下运动时,4 个打料杆先与板料接触,将板料压变形,由于高速自动化生产状态下,板料处于颤动状态,此时板料有窜动的趋势,然后凹模与压料圈闭合,将板料压住。滑块继续运动,完成拉延过程。
我们选择了第三种方案,将凹模牌照侧的两个打料杆拆除,风窗侧的两个打料杆保留,如图11 所示。使板料只能向风窗侧窜动,让该侧少进料。经过两个批次的冲压生产验证,每个批次500 件,右侧中间密封面处波浪问题消除。
图11 拉延凹模模具结构
结论本文介绍了某车型后背门内板的冲压工艺和调试过程,可以得出如下结论:
⑴综合壳单元、膜单元两种状态的模拟分析,判断后背门内板密封面处是否起皱,是一种较好的方法。
⑵采用膜单元模拟分析,拉延到底前5mm,波浪消失,可以判断后背门内板密封面处,不会发生起皱缺陷,可以作为一种判别标准。
⑶后背门内板风窗侧中部进料多,是中间密封面处起皱的主要影响因素之一。
⑷本文得到的经验对行李厢内板的设计和调试也具有重要的指导意义。
—— 来源:《锻造与冲压》2020年第10期