巧取缸头断裂螺栓(螺栓断裂机工焊接船厂)

4月初时检查NO5缸有一根螺栓断了,也不知是什么时候断的。
当时是那个航次结束就要进船厂,我们初步检查发现螺栓在螺栓孔中深度达8公分的地方断裂,考虑到电焊取出来的难度较大,船上又缺少机工长 其他人无人能焊。
就决定进船厂再解决。

在船厂拆卸NO5缸气缸盖,厂方安排了几拨所谓的电焊高手和专家,都是看了看觉得难度太大 担心损坏内螺纹,或夹杂焊渣焊不牢固而造成更大的麻烦而无功而返,最后在修船总管支持下决定试一试 ,用不锈钢管制作专用套管和工具,终于顺利取出断裂的螺栓。

而这次再想去船厂解决已经是不大可能了,疫情期间外协上船来修理也是难度很大。

巧取缸头断裂螺栓(螺栓断裂机工焊接船厂) 汽修知识
(图片来自网络侵删)

好在修船期间公司进行换员调整,新派了一位机工长 ,机工长跑船前作为电焊工做过几年劳务输出,可见电焊水平是不一般的。
喊机工长到集控室,我画了一个简图 ,介绍了焊接的要求和可能出现的风险 ,他对不明白的地方进行询问后,依然表示风险太大又没有这方面的经验,体现信心不足的样子。
为了减少他的压力我决定把这事放一放,并及时通报给公司机务。

第二天,找了一个旧的断裂的缸头螺栓和两根管子,一根内径30㎜的管子模拟螺栓孔,将断裂的螺栓插入 ,另一根外径28㎜,内径24㎜的管子从另一端插入放在螺栓断裂面的上部在内圈焊接(8厘米的深度)作为拆卸管,让机工长模拟焊接 ,焊好后夹在钳台上并用一根管子钳把住螺栓,另用一个长约80厘米的管子钳扭管子,两根管子钳分别由两个人用力,焊接处完好没有松动现象,在焊接的时候管子下部烧穿了一个洞,机工长表示这是当时有点急躁,后面耐心一点就不会出现这个问题,但没有损坏模拟螺栓孔用的管子,我认为到时候在焊接管外壁***厚铝箔纸也是能得到很好保护螺纹的效果。
此时机工长也是信心满满,我觉得可以试一下,就要大管轮现清点吊缸备件 和专用工具 ,然后联系船长安排吊缸工作。

一切按计划进行,缸头螺栓在机体螺栓孔内8㎝的地方齐螺纹的根部断裂 螺栓孔内螺纹没有外露,这就减少了损坏内螺纹的风险。
机工长先用喷火枪烘烤里面的油泥和杂质,又用压缩空气将里面吹干净,将外径28㎜的普通管子放入时***铝箔布以防损坏内螺纹,为获得较好的对中效果,在上面周围用橡皮泥固定调整以求管子对中。
调整好焊条的弯曲度点焊进行固定,检查一下没有异常,然后沿管子内部圆周方向进行电焊,为了防止夹渣,三四次点焊后用螺丝刀敲除焊渣并用压缩空气吹出,如此焊一圈后再进行第二圈焊接,以坡焊和堆焊的方式拉长电弧逐渐靠近中心点。

心急吃不了热豆腐,整个焊接了两个小时 ,焊接完成待冷却后,我决定先用管子钳来松动(管子上留有放入管子钳的高度) ,如果不能扳动再在上面焊接一个螺母用其它工具拆卸。
在管子钳打滑几次后,断裂的螺栓终于松动顺利取出。

经验分享:1.最好使用不锈钢管和不锈钢焊条,这样咬合强度更大;2.不能急慢慢焊,及时吹出里面的焊渣。

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