作业大队工具车间利用修旧赚“钱”(万元工具作业车间修复)

    8个人与333万元

  据了解,采油四厂作业大队自“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动开展以来,工具车间作为大队井下工具修旧中心,上半年累计修复各类井下工具536台套,液压钳和防喷器52台,实现作业主材修旧产值221万元、自修产值112万元,修旧总产值突破333万元,为打好提质增效攻坚战注入强大动能。

  修旧总产值突破333万元

作业大队工具车间利用修旧赚“钱”(万元工具作业车间修复) 汽修知识
(图片来自网络侵删)

  采访中,了解到,作业大队工具车间现有4个班组,员工28人,党员9人。
车间的主要修旧工作由检泵班、拍克班、机加班的8名员工承担,他们平均年龄51岁。

  自提质增效专项行动开展以来,面对工作任务的增加,修旧范围的扩大,他们积极响应大队号召,知难不惧,迎难而上,用实际行动践行石油工人的责任与担当。

  为了不耽误井上作业施工,这8名员工每一天都早早地来到单位检修急需物资,在堆满设备配件的车间里忙碌。
为了进一步挖掘修旧潜力,他们一群人把目光转向了新型井下工具——偏心式注水注聚器。
他们拿来工具图纸认真学习研究,遇到技术难题便请教厂家技术人员,在专业人员的指导下,他们很快掌握了10余种新型工具的修复技术。

  为了能够顺利完成修旧任务,他们克服一切困难,始终坚守在工作岗位上。

  今年4月,拍克班班长刘军的妻子在家不慎摔倒,导致左小腿严重骨折,需要手术治疗,刘军为了保证日常的修旧进度,他没有和单位请假,也没有和任何人提起此事,由于父母年事已高,无法帮忙照顾,他只能委托妹妹白天帮忙护理,晚上自己赶去医院陪护,在亲情与工作之间的抉择中,他选择坚守岗位。

  半年来,工具车间成功修复各类井下工具536台套,液压钳和防喷器52台,实现作业主材修旧产值221万元、自修产值112万元,修旧总产值突破333万元,为大队提质增效工作提供坚强保障。

  修复物资出库合格率100%

  “战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动开展以来,工具车间班子成员迅速将思想统一到大队党委和大队上来,面对困难挑战,及时解放思想,自主加压,围绕生产协调、质量把关、资料台账、技术保障和现场标准5个方面,制定了工具车间专项行动实施方案,将原有434万元的修旧产值目标提高到475万元。

  在修复封隔器工作中,拆卸卡簧套一直是个难题,为了提高修旧效率,经过刘军和王显峰的不断研究尝试,成功研制出液压拆卸装置,改变以往在胶皮地面顿击的方式,将封隔器放到液压装置座上,通过手动控制液压千斤顶,下压中心管,轻松将解封销钉剪断,在降低劳动强度的同时,提高了工作效率。

  在班长刘军的带领下,他们还从组装个别部件没有专用工具、销钉安装难和清洗环境污染大等几个修复难点入手,开展技术攻关,研制出工形拉紧器、衬管扳手、工具清洗装置和中心管除垢器等多项修旧科技成果,大大提高了修旧的工作效率,平均月修复物资80台套,修复物资出库合格率100%。

  上半年节约外修成本112万元

  为最大限度地发挥工具车间井下工具修旧中心的作用,在开展提质增效工作中,职工们始终践行“一切皆可修”的理念,班子成员努力算好“加法”,在原有修旧项目的基础上拓宽修旧范围。

  在作业施工中液压钳和防喷器是施工现场每天都要使用到的工具,而它们的修复时间短则几周,长则数月,这样既降低了施工效率,又花费不小的修理费用,工具车间班子决定自主开展液压钳和防喷器的维修工作。

  员工吴瑞勇主动请缨承担了这一工作任务,经过一段时间的努力,吴瑞勇最终攻克了3项液压油管钳修复难题,成功拓宽了两大修旧项目。

  上半年,累计修复防喷器21台、修复液压钳32台,节约外修成本112万元。

  通过全体员工的深入挖潜,工具车间现已具备抽油泵、水井工具、液压钳、防喷器和螺杆钻等5大类、40多种型号工具的修旧和检验能力。

  文/摄 姜英贺 韩金鑫 大庆 李曼

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