首钢长治钢铁有限公司:内外兼“修”解决轴承大难题(轴承轧机装配外圈首钢)

在日常生产作业中,轧钢厂辅助作业区预装组轧机滚动轴承的内套有时会出现破裂情况,不仅增加了职工劳动强度,还影响到生产的稳顺运行。

为治理轴承内套破裂故障,作业区成立了攻关小组进行攻关。
轧机径向轴承为四列短圆柱滚动轴承,由外套、滚珠、保持架和内套组成,材质为GCr15滚动轴承钢,表面需进行热处理,以达到抗疲劳强度和硬度要求。
经过对脆断内套检测,硬度值偏高在62—63HR之间。
450轧机过钢时,在轧辊咬钢冲击下易脆断,故需将硬度控制在58—59HR之间。
经与厂家沟通,内套硬度调整后投入使用,轴承运行稳定,内套脆断减少,延长了轴承使用寿命,年节约成本1.9万余元。

轧机四列滚动轴承装配通常使用大锤敲击外圈装入轴承孔,此操作会对受敲击的外圈产生损伤,由于受力不均匀,容易造成外圈破损,而且这种装配方法是常温敲击法,不符合装配技术要求。
攻关小组经过讨论决定借鉴棒线辊箱油膜轴承装配经验,尝试通过低温冷冻箱将轴承降温至-80 ℃以下,利用金属冷收缩状态,达到负公差要求,用手轻松就可以推入轴承孔,成功实现了清洁装配。
采用该方法后,粗中轧机轴承装配质量得到改善,实施以后未发生外套破裂故障,保障了滚动轴承的稳定运行,年预计节约轴承成本1.26万元。

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“内”改轴承内套材质,“外”改轴承外圈装配方式,预装组内外兼施,减少了轴承故障,提高了轧机装配质量,为轧机上线后高效、稳定运行提供了保障。

(本信息由 刘飞龙 郭玉昕 发送)

来源:首钢长治钢铁有限公司

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